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杭州富陽佳博凈化工程有限公司位于孫權故里----富陽區,緊臨320國道,連接杭寧、杭甬、杭滬高速,交通十分便利。
本公司是民營科技型股份制企業,廠房占地面積約6000平方米,主要從事壓縮空氣凈化設備(冷凍式干燥機、吸附式干燥機)、空氣分離設備(PSA制氮機、psa制氧氣機、vpsa制氧機、低溫深冷空分設備)及后級純化氣體分離設備的設計、開發、制造和銷售。經過多年的實踐積累,公司已擁有一支年富力強,善于開拓,積極進取的高素質員工隊伍。
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制氮機止回閥故障解決方法
制氮機在正常使用的情況下,每只程控閥門每一個周期(約120秒左右)就必須開關一次。若以制氮機每年300個工作日、每天24小時連續運行計算,吸附與解吸周期按照4分鐘來計算,得出的結果是制氮機中每只閥門每年需要開關20多萬次。如果只要其中一只閥門出現故障,都會影響整臺制氮機設備的正常運作。所以,閥門連續使用壽命是制氮機穩定可靠的最重要一環節,頻繁的開關是導致制氮機閥門故障的主要根源。一次巡檢發現PCV704后的流量計FI750 被卡住。于是拆下來清理, 順便把制氮機前邊的管路和止回閥V753 也取下吹掃。
在吹掃止回閥V753 時發現, 使用較小的力推不動這個彈簧止回閥。接下來的幾天里, 在未裝止回閥和流量計的情況下嘗試著運行制氬系統, 發現工況不再無故波動, 穩定性也提高了。經分析, 發現故障原因為:由于精氬塔壓力較低, 不能將止回閥推開, 精氬塔壓力就會上升, 當升至一定值時, 止回閥打開, 排出不凝氣, 精氬塔壓力下降, 止回閥又重新關閉。如此循環, 使得精氬塔壓力頻繁波動。而由于氮氣在精氬塔頂部的過多積聚, 影響了精氬塔冷凝器的工作, 即造成了氮塞。當去掉止回閥后, 制氮機不凝氣可以暢通無阻排放,不再產生積聚, 精氬塔的工況也就正常了。
這個問題解決后, 其他問題便迎刃而解。在工況穩定后, 逐漸將氬餾分氬含量提高到8 %~10%,工藝氬流量也由原來的150m3/h 逐漸提高到180、200 和220m3 / h , 最大流量達到了225m3/h , 遠遠超過了設計產量, 氬提取率達到了71188 %, 并且系統能夠正常、穩定運行。
醫藥化工對制氮機制氮要求
氮氣在醫藥工業中有廣泛的用途,如生物工程中用純氮氣隔離,合成藥中用氮氣保護、氣動輸送,制劑生產中充氮灌封等等。工藝氣體的純度對提高電子產品、醫藥產品等的成品率至關重要。所以,微電子器件、醫藥、生物技術產品和儀器等對工藝氣體純度方面的要求十分嚴格。藥品生產對氮氣的要求用于注射劑的灌封,要求制氮機生產的氮氣中不含塵埃與熱源;要求制氮機制氮的純度要求達到99%~99.99%;要求氮氣能在生產過程中保持恒壓供給,以保證生產的正常運行。氮氣室內氮氣的壓力會由于鋼釬的狀態而有所改變,在充氣前應先將破碎錘放下后,把鋼纖完全放平。由于鋼纖會受到活塞的影響突然掉下,所以應將鋼釬拆下后,再進行充氣。由于氮氣室里的氮氣處于高壓縮狀態,在更換通體螺栓時,必須先釋放氮氣。蓄能器氮氣的檢驗與填充注意蓄能器作為氮氣高壓縮容器,在維修及儲藏時,應注意安全。只能填充氮氣,在環境溫度為20℃/68℉寸,蓄能器的標準氣壓壓力為55kg/cm2/780PSL,不能過量填充氮氣。蓄能器填充氮氣時的注意事項填充氮氣時,必須使用壓力表,給蓄能器填充氮氣時,要確認蓄能器機體是否完好及堵蓋是否完全擰緊。
確認壓力表的開關及溢流閥是否完全關好;將蓄能器上的堵頭擰下后,再把充氣閥擰緊;確認結合器上的o型圈是否安裝好,將蓄能器堵頭拆下后與三通閥連接,將螺母擰緊;將結合器與壓力表三通閥連接好;慢慢松開充氣閥,氣壓表上能顯示出蓄能器氣壓;氣壓達到正常,順時針關閉閥門,如果壓力高,可反復調節溢流閥,使壓力下降;慢慢的擰開溢流閥放出殘留在三通法里的氣體;拆下壓力表,擰緊螺帽及堵頭。蓄能器氮氣的填充方法先將軟管接頭與螺母擰緊,將其安裝在氮氣瓶上后,再將軟管連接上。將壓力表堵頭擰下后,與充氣軟管連接上,擰下蓄能器螺帽,關緊充氣閥,區人結合器上是否安裝了o型圈,拆下堵頭,擰緊結合器的螺母,確認結合器是否與壓力表連好,然后松開蓄能器的充氣閥,逆時針打開氮氣瓶開關,進行沖氣,按蓄能器充氣壓力參數表充氣,按順時針將氮氣瓶開關關閉好,擰緊蓄能器充氣閥,松開溢流閥,將軟管內殘留的氣體放出。拆開充氣軟管、三通閥及結合器后,將螺帽急堵頭擰緊全自動氮氣保護氣氛推板窯。
木箱包裝不銹鋼制氮機發貨
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